1 綜述
直流電機與交流電機相比,具有故障率相當(dāng)高的特點,運用保養(yǎng)質(zhì)量的高低可以直接決定直流電機的使用壽命?偨Y(jié)直流電機在運用中出現(xiàn)的故障情況,采取正確的運用保養(yǎng)措施是減少和防止直流電機故障的有效途徑。現(xiàn)以淄博機務(wù)段(以下簡稱淄博段)ZQDR-410型牽引電動機的故障情況為例,來分析該型牽引電動機的故障機理及在運用保養(yǎng)中應(yīng)采取的措施。
淄博機務(wù)段牽引電動機故障率統(tǒng)計表落修原因1991、1992年1993年1994年1995年1996年1997年合計比例/%電機環(huán)火5422542217.5主極接地3414341915.1換向極接地3343421915.1電樞接地00223186.3整流子拉傷3342321713.5斷線2284132015.9漏油甩油010522107.9軸承固死302321118.7合計191723252319126100
DF4型內(nèi)燃機車的6臺牽引電動機均安裝在機車底部,不但啟動停車頻繁,運行中振動大而且安裝空間狹小,又要承受風(fēng)沙、雨、雪及灰塵的侵襲,使用條件非常惡劣,因而極易發(fā)生故障。綜合表1分析可知,該電機的主要故障為:
(1)電機環(huán)火;
(2)絕緣破損(主、附極、電樞接地);
(3)軸承固死;
(4)繞組間或引出線、刷架聯(lián)線的斷裂等。
現(xiàn)從4個方面具體分析DF4型內(nèi)燃機車牽引電動機的故障情況。
2 牽引電動機環(huán)火故障原因及措施
(1)從電機本身的結(jié)構(gòu)性能看,環(huán)火的原因分兩類:一類是電刷原始火花在較高的電位特性下會發(fā)展成環(huán)火;另一類是當(dāng)最大片間電壓瞬間大大超過允許值時,電位火花會發(fā)展為環(huán)火。
先分析第一種原因:由表2戚墅堰機車車輛廠1989年4月~1990年3月間廠修電機的試驗數(shù)據(jù)[3]:
廠修電機火花試驗數(shù)據(jù)項目火花1級1+1/4級1+1/2級火花超限環(huán)火故障合計臺數(shù)98319244101040比例/%94.51.822.300.380.96100
可以看出大修出廠的部分電機本身換向就不是很好,這樣機車投入運用之后,由于運用條件惡劣,很容易出現(xiàn)換向器發(fā)黑,碳刷接觸不良,過熱灼燒刷握使之變形等現(xiàn)象,從而加重?fù)Q向火花,最終造成環(huán)火。因此運用中應(yīng)及時檢查電機,發(fā)現(xiàn)碳刷不良燒損,或刷握不良時應(yīng)及時更換整修。這就要求乘務(wù)員在機車進庫整備時認(rèn)真檢查,定期抽檢碳刷、刷盒,將“事故苗子”消滅在萌芽狀態(tài)。
再分析第二個原因:電機在運用中出現(xiàn)瞬時過電壓也是觸發(fā)環(huán)火的起因,這又有兩種情況:
1)輪對空轉(zhuǎn)造成瞬時過電壓。在淄博段所擔(dān)當(dāng)?shù)膮^(qū)段中,象膠濟線上從周村到王村等都是長大坡道,在這些區(qū)段上途停或進站停車再啟動時,啟動后電流都在4000A左右,并且長時間低速大電流運行,很容易造成電機空轉(zhuǎn)、電機環(huán)火放炮的幾率也多。在運用中乘務(wù)員應(yīng)正確操縱,提前撒沙,防止空轉(zhuǎn),盡可能減少產(chǎn)生此類故障。
2)操作過電壓,F(xiàn)在由于機車檢修質(zhì)量已大大提高,機車功率、過渡裝置均采用自動調(diào)節(jié),過渡較平緩,此類故障已很少發(fā)生。在淄博段為了防止發(fā)生電機環(huán)火故障,針對造成電機環(huán)火的原因,制定了如下多種措施:在小、輔修作業(yè)過程中,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),過渡裝置在試驗臺上試驗后嚴(yán)格按工藝要求校定數(shù)值,使機車過渡時電流電壓在最理想的數(shù)據(jù)狀態(tài)下;在碎修、臨修中過渡箱故障時及時組織檢修,盡量使乘務(wù)員減少使用手動過渡的機會。
(2)除了以上分析的電機本身存在的問題外,外界因素也有很大影響。
一方面,機車長時間運用后,電機換向器的保養(yǎng)好壞,將直接影響電機的質(zhì)量。
1)整流子拉傷也能引起電機環(huán)火。整流子拉傷以后表面粗糙度達(dá)不到技術(shù)要求,不僅會使碳刷和換向器異常磨損,還會因接觸不良形成火花,造成環(huán)火。自1991年至1997年,在淄博段共有17臺電機整流子拉傷,占總故障電機臺數(shù)的13.5%。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)這些電機多數(shù)是由于壓指彈簧斷裂后掉入刷盒內(nèi)整流子的上面,電機旋轉(zhuǎn)后而拉傷整流子的。因此,根據(jù)鐵道部原機務(wù)局“七項專業(yè)會議文件”匯編的精神,將原有電機自1994年起進行了加裝改造,即在電機頂部刷盒的壓指彈簧下面加裝一托盒,這樣,即使壓指彈簧斷裂,也會被托盒接住而不至于掉入換向器上部而拉傷整流子。
淄博機務(wù)段在對電機加裝改造以后,大大減少了整流子的拉傷。從經(jīng)濟效益上看,每個托盒的材料費及加工安裝費總共也不過幾元錢,而每臺電機整流子拉傷后僅旋整流子的加工費就兩千多元,且電機落修,機車扣修費用更大。據(jù)不完全統(tǒng)計,自加裝改造后至1996年8月至少防止拉傷整流子62次(有62次壓指彈簧斷而未拉傷整流子),由此為機務(wù)段節(jié)省大修費用達(dá)十幾萬元。
2)牽引電動機進油也能造成電機環(huán)火。電機進油后,整流子表面的油污會使碳刷接觸不良,從而造成環(huán)火。從幾年來淄博段共發(fā)生的32起電機進油故障看,大多是由電機通風(fēng)道進入的。我們知道牽引電動機的通風(fēng)采用強迫外通風(fēng),風(fēng)道進風(fēng)口設(shè)在車上電氣室和冷卻室內(nèi)。在電氣室,由于啟動變速箱經(jīng)常出現(xiàn)滲漏油現(xiàn)象,滲出的油不及時清除,就可能順底板滲到第1、2、3電機通風(fēng)道內(nèi)而進入電機,其中DF4C型4151、4139兩臺機車在運用不足一個月時就因為啟動變速箱漏油而導(dǎo)致電機進油。另外,淄博機務(wù)段自1991年至1994年底共有18臺機車后轉(zhuǎn)向架的電機進油,原因多是由于靜液壓系統(tǒng)管路漏油被通風(fēng)機吸入電機內(nèi)造成的,另外少數(shù)是由于乘務(wù)員將油桶放在冷卻間通風(fēng)道進風(fēng)口附近,不小心歪倒,流出的油被吸入電機內(nèi)造成的。針對以上兩方面的原因,采取了如下措施:
措施1:針對靜液壓系統(tǒng)和啟動齒輪箱漏油易進入牽引電動機的情況,在小、輔修和臨修時發(fā)現(xiàn)有漏油部位,都進行重點整修,及時找出原因,消滅跑冒滴漏。
措施2:運轉(zhuǎn)車間針對曾經(jīng)因乘務(wù)員在冷卻間放置油桶而導(dǎo)致電機進油,一方面下達(dá)書面通知,另一方面由各隊隊長在乘務(wù)員每天的學(xué)習(xí)會上傳達(dá)“嚴(yán)禁在冷卻間存放油桶,并要經(jīng)常保持通風(fēng)網(wǎng)及附近清潔”。采取措施后,淄博段電機進油的故障大大減少了,至今再未發(fā)生一件因為牽引電動機進油而造成電機環(huán)火的故障。
另一方面,電刷也是電機的關(guān)鍵部件,電刷不良、裂碎或固死,也易造成電機環(huán)火。電機對碳刷的要求是:
有良好的換向性能和機械性能;
有足夠的機械強度和耐磨性;
有良好的成膜性能;
對換向器的磨損要小等。
從現(xiàn)用的國產(chǎn)電刷來看,主要有如下缺陷:電刷耐磨性差、壽命短、換向性能差或者磨損換向器,使之產(chǎn)生銅毛刺。據(jù)有關(guān)資料介紹,國外牽引電動機電刷壽命一般為15~20萬km,最好的達(dá)20~30萬km,而國產(chǎn)牽引電動機用的D374型電刷壽命為5~6萬km,最好的也不過7~10萬km[6]。這不僅給檢修帶來了大量工作,而且在材料上也造成了巨大的浪費(一塊新造的D374型電刷總長度為60mm,其磨損的最低限度為35mm,帶有銅辮的廢舊電刷的價值幾乎高于其原價值的二分之一),因此有必要研制和推廣使用新型耐磨高質(zhì)量電刷。
在1995年,自DF4C型機車上線之后,曾一度出現(xiàn)過多臺機車整流子異常磨損,電機云母槽內(nèi)積碳多的情況,在更換了電刷并徹底清理了云母槽運用一段時間之后逐漸好轉(zhuǎn),這說明其原因還是由于碳刷不良引起的。因新造機車電機原裝碳刷與淄博段使用的電刷并非同一廠家生產(chǎn)的,其硬度也就不同,因此,在同一臺電機上使用就造成了電機換向器的異常磨損。
3 牽引電動機的絕緣擊穿接地——主、附極、電樞接地
從1991年到1997年淄博機務(wù)段因電機接地共計落修46臺,占總故障臺數(shù)的36.5%。因此,要降低電機故障率,必須減少電機接地故障。
(1)環(huán)火燒損電機
由于電機環(huán)火造成電機主極、附極或電樞接地。對于環(huán)火產(chǎn)生的原因及應(yīng)采取的措施,前已敘述這里不再贅述。
(2)電機絕緣老化,擊穿絕緣而接地
由于牽引電動機的工作條件十分惡劣,時刻受到熱的、機械的、環(huán)境的和電的各種應(yīng)力的直接作用,因而引起絕緣結(jié)構(gòu)老化。在運用中就會因高電壓擊穿絕緣而接地。產(chǎn)生老化的原因可分為以下3種:
1)熱老化。引起牽引電動機絕緣熱老化的因素較多,如通風(fēng)帆布道破損或堵塞,通風(fēng)機不良等造成進風(fēng)量不足;電機內(nèi)部過臟,繞組散熱性不良;磁極鐵芯因制造工藝問題不能與機體座完全密貼;長時間滿負(fù)荷運行或超負(fù)荷運行。
這些因素均會使繞組溫升增加,引起絕緣材料熱老化及繞組產(chǎn)生輕微熱變形,其結(jié)果是在絕緣結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生脆裂。
2)機械老化
由于牽引電動機采用軸懸式結(jié)構(gòu),機車運行時鋼軌與輪對、輪對與牽引電動機傳動齒輪之間及牽引電動機本身工作時,產(chǎn)生的各種機械振動和電機內(nèi)部的電磁力均會作用于電樞及磁極上,而引起電機的振動,導(dǎo)致絕緣結(jié)構(gòu)產(chǎn)生磨損、龜裂。
3)環(huán)境老化。共有3方面主要因素:
粉塵污染。由于電動機采用強迫外通風(fēng),通風(fēng)口未設(shè)濾網(wǎng),因此,塵埃不可避免地被帶入電機內(nèi)部,再加上電機工作時產(chǎn)生的碳粉銅粉等導(dǎo)電物質(zhì)也會遺留在電機內(nèi)部,這些附著在電機內(nèi)的混合物具有吸潮作用,會引起絕緣電阻的進一步降低;
油類污染。由于冷卻間靜液壓系統(tǒng)及油水管路滴漏的油水被通風(fēng)機吸入通風(fēng)道,進入電機內(nèi)部造成電機絕緣老化。
電壓老化。機車運行時,在正常電壓的情況下,如果牽引電動機絕緣層因磨損在絕緣層內(nèi)產(chǎn)生空氣氣隙,則會產(chǎn)生少量電子,當(dāng)電壓達(dá)到一定程度時,這些電子與原子互相碰撞使絕緣帶中的電子增多,長期發(fā)展的結(jié)果,電子進一步增多,并產(chǎn)生間隙放電侵襲絕緣層,使絕緣層變薄,最終導(dǎo)致絕緣擊穿。
針對上述引起電機絕緣老化的原因采取如下措施:在小、輔修作業(yè)中認(rèn)真檢查電機通風(fēng)通道、帆布,使之清潔暢通,及時清洗、吹掃電機內(nèi)部,使之清潔無油水污物;嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝,對絕緣阻值低的電機,采取如清洗烘干等有力措施,防止故障的擴大。
4 牽引電動機軸承故障
軸承是牽引電動機的重要部件,一旦發(fā)生故障,不僅會造成電機抱死,使機車途停,造成機破,給運輸生產(chǎn)帶來嚴(yán)重?fù)p失;而且會造成電機掃膛,轉(zhuǎn)子軸拉傷,電樞拉傷,使整臺電機大修,損失達(dá)幾萬元以上。因此減少和防止?fàn)恳妱訖C軸承故障意義重大,現(xiàn)從以下幾個方面分析并采取措施。
(1)在機車保養(yǎng)方面:對于進段修的機車,由機車給油指導(dǎo)負(fù)責(zé),監(jiān)督乘務(wù)員認(rèn)真執(zhí)行段規(guī),特別是注意電機軸承的加油量,即不能多加,更不能少加,使軸承在一個段修期內(nèi)保證具有良好的油潤,不致因軸承缺油而燒損軸承。
(2)凡是落修的電機均檢查軸承油潤,更換油脂。凡是解體修的電機,均打開電機兩端軸承蓋檢查軸承狀態(tài),發(fā)現(xiàn)不良立即更換。
(3)在材料方面嚴(yán)把進貨渠道,保證用鐵道部定點廠家生產(chǎn)的軸承,且新軸承在裝車前都認(rèn)真檢查測量,做好記錄。
(4)由于軸承故障一般是因為軸承滾柱碎裂,或者內(nèi)外圈滾道有剝離、點蝕、劃傷、凹痕,也有的是保持架斷裂造成的,而這些故障在未造成軸承固死之前可以用專用的軸承檢測儀查出,因此,建議在機車運用中采取用軸承檢測儀定期檢查電機軸承狀態(tài)的方法,一旦發(fā)現(xiàn)不良軸承,則落修電機,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。
5 電機內(nèi)部斷線故障
由于牽引電動機長期工作在不停地劇烈振動的條件下,因此,電機內(nèi)刷架聯(lián)線,主極、主、附極聯(lián)線及各引出線斷裂的故障時有發(fā)生。在運行中如果主極聯(lián)線斷或C1、C2引出線斷,造成電機主極開路,會出現(xiàn)在全磁場運行時該電機無電流,而在進入一、二級磁場削弱后,該電機電流會立即增至1000A以上,其對應(yīng)的磁場削弱電阻RX1、RX2會產(chǎn)生高溫,急劇發(fā)紅,若乘務(wù)員不能及時發(fā)現(xiàn),得不到及時處理,短時間內(nèi)便會造成電氣火災(zāi)。在1991年上海鐵路局統(tǒng)計的電氣柜火災(zāi)事故發(fā)生原因的數(shù)據(jù)中,有近三分之一是由于牽引電動機主極開路造成的,且每次損失都超過30萬元。我們?yōu)榉乐购蜏p少此類故障采取了如下措施:
(1)對乘務(wù)員加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),熟知電機主極斷線的重大危害性,掌握應(yīng)急處理技術(shù),在運行中副司機應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真檢查各儀表,及早發(fā)現(xiàn),及時甩掉故障電機。自1991年至今淄博段共有12臺電機主極斷線,但由于乘務(wù)員能早發(fā)現(xiàn),早處理,沒有發(fā)生一次因磁場削弱電阻過熱而引發(fā)的火災(zāi)事故。
(2)根據(jù)牽引電動機的技改要求,凡段修或入廠修的電機均按要求將C2聯(lián)線改為軟線。
(3)在電氣柜兩邊磁場削弱電阻的內(nèi)側(cè)分別加裝300mm×250mm的石棉隔熱板,即使電阻過熱也不會引起電氣柜火災(zāi)。
(4)建議廠方對牽引電動機并聯(lián)各支路分別加裝過流保護裝置,或?qū)㈦姍C主極開路故障設(shè)法顯示給乘務(wù)員。